未来5年-10年,国内环境保护的呼声将更加高涨,国家对碳排放,废水排量和资源利用将提出更高要求,印染行业必须做出积极的应对措施。
节水减排仍然是摆在众多印染企业面前的研究及探讨课题。近几年,纺织印染行业节水减排取得了显著成绩,但同时在节水减排实践中又产生了新的问题。记者日前就几项节水减排的热点问题,采访了中国印染行业协会环境保护技术专业委员会副主任陈金坤,并以江苏省常州地区在水污染物浓度增高,总量增加等节水减排中产生的后果及其原因为例,提出了解决方案及建议。
排污量降低 浓度反超标
在采访中,陈金坤就日前在太湖流域水专项调查的实际情况进行了一番分析。
印染企业实施节水减排措施可明显减少废水量,若在节水的同时不采取有效削减污染物的措施,而是为了节省蒸汽、电耗,让生产工艺变长流程为短流程,变热处理为冷堆处理,采用增加化学药剂浓度或局部提高水温来达到工艺效果,虽然有的企业新鲜用水量下降了,废水量下降了,但废水中污染物质的浓度却增高了。目前印染企业外排的污染物总量增加,成为节水减排的突出问题。
细节中发现端倪
针对于企业的问题,陈金坤在受访时强调:印染废水处理是一个系统工程,它包括废水收集,输送处理和排放或再利用。废水处理厂(站)是这个系统工程的重要环节。废水水量决定处理规模,废水水质是选择废水处理工艺的重要依据。一旦废水处理工程按某种水质水量设计建设完成后,废水浓度倍增,势必废水处理工程不堪负荷,需要进行技术改造,否则不能达标排放。因此有的企业废水处理工程不断改造,废水处理成本也在不断上升。
随着环保部门执法力度加大和水资源费、自来水费、排污费价格的调整,印染用水量成本和排污成本占印染生产总成本的比重随之增大,企业节水意识增强。采用用水机台计量考核,水多次循环利用以及污染程度较轻的废水经深度处理后回用于生产。
严控污染物增加从源头做起
记者在采访中了解到,为了保证废水处理厂出水水质达到GB32/T1072-2007太湖地区水污染物限排标准,常州印染工业园区管理部门采取了“开三停一”措施:即四家印染厂开三家停一家,轮流安排,并要求接管企业加快对厂内预处理的改造工程。
印染企业如果不重视自己源头的问题,反过来受影响的还是印染企业本身。“首先要从坯布源头做起,不用PVA浆料,要下决心改变这种局面。”陈金坤说道。印染行业通过2011年的实践,取得了一定的成效,但因浆料价格、纺织厂工艺管理等原因,目前该目标很难在行业内全部实现。另一条道路在印染厂前处理工序中,把PVA等难降解物质从废水中分离出来,成为有用物质,进而大幅削减污染负荷。目前印染前处理大都采用退(浆)、煮(练)联合工艺,烧碱投加量30%g/L-50%g/L,并投加渗透剂、精练剂、皂洗剂等。这些物质与PVA浆料混合在废水中,增加了PVA回收的难度和成本。冷堆前处理同样是高浓度烧碱、精练剂等与PVA混合在一起,而PVA从废水中分离的难度也很大。
陈金坤还总结道:“当前众多印染企业在技术管理层面企业也存在节水和减污脱节状况。工艺设备设计、管理着眼于有价指标,水、气、电的节省,这本身无可厚非,企业却忽视了环境综合效益。如在水量减少的情况下,又增加了化学物质的投入,各种污染物会增加多少?要治理需要化费多大代价?没有人算过这笔账。能不能在工艺、设备上想想办法,真正从源头上做到既节能又能减少污染物的排放。”
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